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变电站反事故演习方案

来源:锐游网
第十六章 质量保证体系及措施

一.反事故演习目的

1、针对近期500kV电流互感器问题引发的典型故障跳闸,为考察运行值班人员面临类似突发事故的心理素质和应变能力,以及值班人员处理、分析事故的能力,提高变电站运行人员应对电网运行突发事件的快速反应能力和综合处理能力,保证电网安全稳定运行。

2、检验运行值班人员与各级调度协调配合,检验事故情况下检修队伍快速反应能力和事故处理能力。

3、通过反事故演习,进一步演练事故紧急处理预案,确保电网事故发生时,各岗位运行人员能协调配合、迅速、准确地处理事故。

二、梦山500KV变电站反事故演习方案

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第十六章 质量保证体系及措施

演习题目:500kV咸梦Ⅱ回线5051电流互感器A相故障。 演习导演: 演习调度: 演习值长: 演习正值: 演习现场安全专责监护: 演习开始时间: 演习正值: 演习副值: 演习结束时间: 天气: 当时运行方式:500kVⅠ、Ⅱ母并列运行,咸梦Ⅱ回线(5051、5052运 行 方 式 断路器)、梦罗Ⅰ回线(5042、5043断路器)、梦罗Ⅱ回线(5052、5053断路器)、梦罗Ⅰ、Ⅱ回线高抗、梦永Ⅰ回线(5031、5032断路器)、梦永Ⅱ回线(5021、5022断路器)、#1主变(5011、5012断路器)运行、#2主变(5022、5023断路器)运行。咸梦Ⅰ回线(5041、5042断路器)检修、咸梦Ⅰ回线高抗检修、220kV一次系统:220kVⅠA段母线:#1主变201、梦西Ⅰ线211、梦前Ⅰ线213、梦苑Ⅰ线215、ⅠA段母线PT运行;ⅠB段母线:梦祥Ⅰ线217、梦田Ⅰ线219、ⅠB段母线PT运行;Ⅱ段母线:#2主变202、梦西Ⅱ线212、梦前Ⅱ线214、梦苑Ⅱ线216、梦祥Ⅱ线218、梦田Ⅱ线221、Ⅱ段母线13

第十六章 质量保证体系及措施

PT运行。 35kV一次系统: 35kVⅠ段母线:35kV1-1电抗器315断路器运行、1-2电抗器317断路器运行、1-3电抗器361断路器运行、1-1电容器316断路器热备用;35kVⅡ段母线:35kV2-1电抗器325断路器热备用、2-1电容器326断路器热备用。站用电系统:#01站变运行,#02站变运行,#00站用变空载运行。#01站用变带400VⅠ段及备用段母线运行,#01站变在06档运行;#02站用变带400VⅡ段母线运行,#02站用变在04档运行。咸梦Ⅰ回线光纤差动保护CSC-103C、方向高频保护RCS-901A双套线路保护退出、5041、5042断路器保护退出、咸梦Ⅰ回线高抗全套保护退出、其他跳保护跳5041、5042断路器压板均已退出、梦罗Ⅰ回线双套线路保护均切至中断路器检修状态。其他保护及自动装置正常投入。 事 故 现 象 一、监控后台音响及报文:“事故音响”响,弹出告警窗 咸梦Ⅱ回线线路主保护及后备保护启动软报文 咸梦Ⅱ回线光纤纵差CSC-103C保护跳闸动作 咸梦Ⅱ回线光纤纵差WXH-803A保护跳闸动作 52小室A套SCS-500E稳定控制装置异常 52小室B套SCS-500E稳定控制装置异常 5051断路器A相跳闸出口动作 5052断路器A相跳闸出口动作 5051断路器保护RCS-921A重合闸动作 13

第十六章 质量保证体系及措施

5051断路器保护RCS-921A重合闸出口动作 5051断路器三相跳闸出口动作 5052断路器三相跳闸出口动作 5051断路器监控图标分位闪烁 5052断路器监控图标分位闪烁 5051开关第一组控制回路断线动作 5051开关第二组控制回路断线动作 5052开关第一组控制回路断线动作 5052开关第二组控制回路断线动作 5051开关第一组控制回路断线返回 5051开关第二组控制回路断线返回 5052开关第一组控制回路断线返回 5052开关第二组控制回路断线返回 二、监控后台开关位置及负荷情况: 5051、5052断路器空心图标闪烁,5051、5052断路器电流、三相电压为零,Ux为307.10kV,咸梦Ⅱ回线线路有功、无功、电流、电压为0、经检查负荷曲线咸梦Ⅱ回线线路跳闸前有功负荷约为400MW,无功负荷约为108万Mwar。 三、监控后台间隔光字牌 1、咸梦Ⅱ回线线路间隔光字牌: 咸梦Ⅱ回线光纤纵差CSC-103C保护动作 咸梦Ⅱ回线光纤纵差WXH-803A保护动作 2、500kV公用信号光字牌: 52小室A套SCS-500E稳定控制装置异常 52小室B套SCS-500E稳定控制装置异常 3、5051、5052断路器间隔光字牌: 13

第十六章 质量保证体系及措施

5051断路器第一组出口跳闸 5051断路器第二组出口跳闸 5051断路器非全相动作 5051断路器保护重合闸动作 5052断路器第一组出口跳闸 5052断路器第二组出口跳闸 5052断路器非全相动作 四、现场各保护装置动作情况 1、咸梦Ⅱ回线光纤纵差CSC-103C保护屏保护动作灯亮, 2、咸梦Ⅱ回线光纤纵差WXH-803A保护屏保护动作灯亮, 3、5051断路器保护屏:RCS-921A:重合闸动作灯亮;CZX-22R: TA、TB、TC灯亮 装置报文:1、A相跳闸2、A跟跳、3、重合闸动作 4、A相跳闸、B相跳闸、C相跳闸 4、5052断路器保护屏:RCS-921A:;CZX-22R: TA、TB、TC灯亮 装置报文:1、A相跳闸2、A跟跳、3、A相跳闸、B相跳闸、C相跳闸 5咸梦Ⅱ回线光纤纵差WXH-803A保护动作,故障测距0.365kM 6咸梦Ⅱ回线光纤纵差CSC-103C保护动作:测距L=0.359KM 7、YS-89录波器测距0.367K 8、52小室A套SCS-500E稳定控制装置异常灯亮 9、52小室B套SCS-500E稳定控制装置异常灯亮 五、现场一次设备情况: 1、5051、5052断路器三相在断开位置,咸梦Ⅱ回线5051、5052断路器、5052断路器电流互感器、隔离开关、电压互感器、避雷器外观无异常。 2、5051断路器电流互感器A相靠50512刀闸侧高压接线板处有闪络痕迹, 评 项 目 名 称 13

满分 第十六章 质量保证体系及措施

分 标 准 一、监控后台检查及汇报(25分) 1、记录故障时间、复归“事故音响”警报及检查开关5 动作情况; 2、在监控后台上检查告警窗报文内容并检查咸梦Ⅱ回线间隔遥信光字牌(含5051、5052断路器)、遥测电压、电流、有功、无功情况,梦永Ⅰ、Ⅱ回线、梦罗Ⅰ、Ⅱ回线、5 #1、#2主变电流、有功、无功情况,各电压等级母线电压越限情况,做好记录。 3、值长初次汇报网调:互通姓名、单位,**时**分,咸梦Ⅱ回线双套光纤纵差CSC-103C、WXH-803A保护动作,5051、5052断路器跳闸;梦永Ⅰ、Ⅱ回线总负荷68万kw(或者向网调强调梦山两回省级联络线都已停电),双套稳控装置发异常信号,所测两回线路均停运。500kV、220kV母线电压正常,其他运行设备潮流在正常,具体保护动作情15 况待详细检查后汇报。(汇报要简洁、条理清楚、使用规范的调度术语及录音电话),同时将事故情况汇报中调、省调监控中心值班员、分公司调度及站长。再由站长将事故情况按事故处理流程向公司分管领导、新余分部领导、安监部汇报。 二、现场设备检查及综合判断事故原因(50分) 1、值长分派一组人员检查一次设备情况、一组人员检查二次设备情况,根据初步跳闸原因分析交代值班员重点检5 查范围,戴好安全帽,进安全工具室带好安全工器具。 2、检查保护装置动作情况:现场检查5051、5052断路器保护屏、咸梦Ⅱ回线A、B套线路保护屏、稳控装置A、B屏、故障录波屏、测控屏各装置指示灯及液晶显示内容,10 并正确记录;调取故障录波图并打印,将保护装置动作检查情况立即向值长汇报。 13

第十六章 质量保证体系及措施

3、检查一次设备情况:现场检查5051、5052断路器三相确已断开,检查咸梦Ⅱ回线站内设备包括断路器、电流互感器、刀闸、支持瓷瓶、避雷器、电压互感器,发现505110 断路器电流互感器A相靠50512刀闸侧高压接线板有闪络痕迹。 4、二次检查人员及时打印相关保护装置及故障录波器事故跳闸报告,在确认保护装置各类信号记录完整且故障判5 断准确的情况下,在当值值长许可后复归保护装置; 5、值长通过现场一二次设备检查情况及故障录波图分析事故跳闸原因为:500kV咸梦Ⅱ回线5051电流互感器A相故障。造成咸梦Ⅱ回线双套光纤差动线路保护动作, 5 5051、5052断路器A相跳闸,5051断路器保护重合闸动作先重,重合不成功,5051、5052三跳。 6、详细向网调当值调度汇报:互通姓名、单位,具体保护动作情况如下: 咸梦Ⅱ回线双套光纤差动线路保护动作。5051断路器保护重合闸动作,重合不成功。现场检查发现5051断路器电流互感器A相靠50512刀闸侧高压接线板有闪络痕迹,其他未发现异常,综合判断故障原因为:10 5051断路器电流互感器A相故障,咸梦Ⅱ回线双套光纤差动线路保护动作, 5051、5052开关跳闸,因咸梦I回线处检修,稳控装置所测两回省级联络线均停运,故报异常。申请咸梦Ⅱ回线5051开关由热备用转检修(咸梦Ⅱ回线5052单开关试送成功) 7、将事故跳闸情况再次详细汇报中调、省调监控中心5 值班员、分公司调度及站领导。 三、将故障设备隔离(25分) 13

第十六章 质量保证体系及措施

1、根据网调当值调度命令咸梦Ⅱ回线5051开关由热备用转检修、咸梦Ⅱ回线(5052)由热备用转运行。注意操作的正确性,严格按照网调状态令进行一、二次操作,在15 恢复单开关运行前应确认稳控相应压板是否要调整,最后做好围栏隔离措施为检修人员来处理做好准备。 2、操作结束后值长将整个操作情况向三级调度、省调5 监控中心值班员、站长汇报 3、(1)严格执行变电站安全、现场运行规程及上级有关规程 5 (2)事故处理完后及时做好各项记录,填写事故跳闸报告 1、事故发生后不立即记录时间、不复归音响警报、不 检查开关位置,少一项内容扣1分(扣完5分为止) 2、不检查报文、光字牌、遥测量、不清楚故障范围, 内容不全每少一项扣1分(扣完5分为止) 3、未在第一时间向网调当值调度员初步汇报事故跳闸情况扣2分,漏汇报一个开关跳闸情况扣1分,汇报前未 互通单位、姓名扣1分,未向网调强调两回省级联络线均停运或未汇报梦永双回线总负荷扣5分。(扣完15分为止) 4、未及时向中调、省调监控中心值班员和分公司调度及站长汇报、站长不及时向公司分管领导、分部领导,汇报 内容不全,每少一项扣1分(扣完5分为止) 5、值长未将现场检查人员分工扣1分,未交待重点检查设备扣1分,去现场检查人员未进安全工具室带安全工 具器扣2分,出现未戴安全帽去现场直接扣5分(扣完5分为止) 6、检查非事故范围内一次设备扣2分,检查不到事故跳闸范围内一次设备每一处扣1分,检查后向值长汇报不 准确漏一项或错一项扣0.5分(扣完10分为止) 7、检查不到事故跳闸范围内保护装置动作情况或未记录每一处扣1分,检查完后向值长汇报不准确漏一项或错 一项扣0.5分,未调取故障录波图扣5分(扣完10分为止) 扣 分 依 据 13

第十六章 质量保证体系及措施

8、信息记录后不确认光字牌、不复归保护,每少一项扣1分(扣完5分为止) 9、值长综合现场一二次设备检查情况及录波图分析事故原因,漏一项扣1分(扣完5分为止) 10、值长再次向网调汇报详细事故跳闸情况,未互通单位、姓名扣2分,缺一项原因分析未汇报或汇报错误一项扣1分(扣完10分为止) 11、值长未再次将事故跳闸情况详细向中调、省调监控中心值班员、分公司调度汇报缺一项扣1分,汇报不准确扣3分 12、执行网调调度指令咸梦Ⅱ回线5051开关由热备用转检修、咸梦Ⅱ回线(5052)由热备用转运行。在倒闸操作过程中有一项违反操作规定扣2分(扣完15分为止) 13、整个操作结束后未向网调、中调、省调监控中心值班员、分公司调度汇报,缺一级扣1分,汇报不准确扣2分 14、恢复正常后不核对、检查监控后台(少一项扣0.5分),事后相关记录不完善(缺一项扣0.5分),未填写事故跳闸报告扣2分(扣完5分为止) 15、组织能力、值内配合能力、处理时的熟练程度等, 每一处扣2分(扣完5分为止) 演习得分: 演 对演习正值点评: 姓名: 对演习值长点评 姓名: 13

第十六章 质量保证体系及措施

习 总 结 对演习正值点评: 姓名: 对演习副值点评: 姓名: 演习综合点评 13

第十六章 质量保证体系及措施

三、演习有关重点要求

1、角色设置:

演习总导演:

变电站现场演习导演: 演习调度员: 变电站演习值长: 变电站演习值员: 变电站演习专责监护:

2、本次反事故演习将于××年××月××日××:××准时开始,各参演、观摩人员应提前到场,变电站现场演习导演将进行点名,演习人员及观摩人员在会议室,演习总导演在站长办公室。

3、本次演习只模拟操作、不实际操作。进行模拟操作时,按照事故操作或正常操作时的规范进行。演习中设专人对参演人员进行监护,监护人员应落实到位,认真监护,确保不对运行设备进行实际操作。

4、演习期间所有观摩演习的人员,必须在指定范围内进行观摩,不得影响和干预演习的正常进行与值班工作。

5、应按照演习方案中的规定,在变电站现场演习导演的统一指挥下,设定各次事故、异常以及其它情况。演习开始前,应与标准时间校对。 6、演习过程中应严格执行各项规章制度。

7、演习过程中如果运行系统发生实际事故,继续进行反事故演习将影响实际事故处理时,变电站现场演习导演可以终止本变电站反事故演习,并立即上报,必要时由变电站现场演习导演代替被演配合完成总体反事故演习任务。

8、变电站现场演习导演应及时与总导演进行信息沟通,演习内容全部结束后及时向总导演汇报并简要说明演习情况(包括参演情况和有无误调度误操作等)。经总导演许可后,相关演习人员才能撤离演习现场。

四、开关及电流互感器位置接线图

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第十六章 质量保证体系及措施

梦罗I回线咸梦I回线500kVⅡ母505350525051500kV I母梦罗Ⅱ回线50435042咸梦Ⅱ回线50415032梦永I回线5031#2主变50235022梦永Ⅱ回线50215012#1主变5011

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