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石油化工加热炉群联合余热回收节能改造

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第31卷第11期 V0131 No.11 企业技术开发 TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISE 2012年4月 Apr.201 2 石油化工加热炉群联合余热回收节能改造 闰延超 ,2 (1.安庆实华工程设计有限责任公司洛阳分公司,河南洛阳471003; 2.洛阳合纵石化工程有限公司,河南洛阳471003) 摘要:文章根据大型炉群中各台加热炉的实际情况,对炉群联合余热回收系统的合理设计,使整个系统的各台 加热炉都操作方便,运行高效。 关键词:加热炉群;热效率;联合余热回收系统;节能改造;空气预热器 中图分类号:TK115 文献标识码:A 文章编号:1006—8937(2012)1l一0162-02 炉膛烟气氧含量过低,无法保证燃料的完全燃烧,燃 小投资,加热炉常集中布置,采用联合余热回收系统回收 料的不完全燃烧使加热炉操作时燃料消耗增加,致使加 烟气余热,这样做虽节省了空间,降低了投资,但同时也 热炉热效率降低。 增加了系统的复杂性,设计时应充分考虑,以免影响各炉 1.3加热炉余热回收系统预热器 的正常工作。 ①空气预热器直接使用热管预热器不合适。目前 某炼化公司芳烃厂二甲苯车间8500单元有二甲苯 8501炉群混合烟气温度在375~400℃之间,根据我公司 目前,炼化装置不断大型化,集群化,为节省占地,减 塔再沸炉(8501A/B)设计介质热负荷76.4 MW,设计热效 率90%;择形歧化加热炉(5501)设计介质热负荷5.02 MW,设计热效率61%;、甲苯塔再沸炉(5502)设计介质热 负荷30.5 MW,设计热效率80%;进料加热炉(7501A/B) 实际热负荷在5.5~l6.5 MW之间,设计热效率不会高于 90%。炉群采用一套联合余热回收系统并采用纯热管空 气预热器,实际排烟温度>150℃。 的经验及综合多个炼厂实际操作经验教训,热烟气温度 高于300%不适合直接使用热管空气预热器。8500#炉群 混合烟气375~40o℃这么高的烟气温度很容易造成预热 1加热炉目前存在的主要问题 1.1 8501A/B加热炉对流段排管不足 器的热管失效,而一旦热管开始失效将形成恶性循环:烟 气温度高一热管失效一加热炉效率降低一燃料消耗增 加一烟气进预热器温度升高一热管失效。 ②热管预热器热管采用立式不合理。热管烟气侧结 构有环形翅片,立式布置的热管其翅片是水平的,不利于 烟气中的灰尘靠自重清除,未能合理利用烟气自清灰能 力。 8501A/B加热炉对流段介质入口温度280~300℃, 1.4加热炉群余热回收系统鼓风机出口风道布置不合 理 烟气出口温度约460℃,介质和烟气温差在160~180℃; 加热炉群余热回收系统鼓风机出口风道布置不合 对新设计的加热炉,碳钢管材的炉管和介质换热温 理,两台鼓风机并联布置,但风机布置不对称,且风机空 差一般控制在30—50℃是比较经济合理的。目前8501A/B 气出口流形不合理,两台风机同时操作时调节困难,空气 炉的换热温差明显偏大。同时对流出口烟气温度过高,也 出口压力不稳定。 给后续的余热回收系统操作带来困难。 1.2加热炉出口烟道进炉顶水平联合烟道布置不合理 2数据整理分析 加热炉出口烟道进炉顶水平联合烟道布置不合理, 2.1数据整理 在保证加热炉燃烧器正常燃烧的前提下,造成加热炉操 整理出的数据如表1所示。 作过程中辐射顶负压和炉膛烟气氧含量难以控制,并且 其中一台加热炉的操作波动会引起其他加热炉 表1整理出的数据 炉膛压力的波动。 数据名称 加热炉编号 合计 备注 BA 8501A/B BA一5501 BA一5502 7501A/13 炉顶压力低,炉体看火门、防爆门、长明灯、 设计介质热负荷Mw 76.34 5.2 35.07 1 17-127正常 看火孔、弯头箱等处漏风量大,漏进炉内的空气 现操作供给热负荷MW 75.6 6.75 27 5.4 1 14.75 最大 不参与燃烧,相当于将空气加热到排烟温度排 现操作供给热负荷MW 94.5 8.1 29.7 16.2 148.5 放,直接造成加热炉热效率下降;漏风还导致实 对流出口烟气温度cc 460 290 300 混合烟气温度正常,最大 375/400℃ 际烟气量比理论烟气量大,影响余热回收系统预 现操作计算烟气量Nm3/h 135728—175648 热器的操作。 现操作计算空气量Nm3/h 125299--162152 炉顶压力高,设计负压操作的加热炉可能形 加热炉热效率 成炉内正压,给加热炉的操作带来安全隐患。 2数据分析 炉膛烟气氧含量过高,说明未参与燃料燃烧的空气 2.目前进预热器混合烟气温度在375/400%,这么高的 量多,造成加热炉实际操作热效率下降。 温度如果直接进行余热回收,假如环境温度按20。【=计 作者简介:闰延超,助理工程师,主要从事石油化工加热炉设计 算,烟气和空气间换热温差40℃,则换热后空气温度不 工作。 第3l卷第11期 闰延超:石油化工加热炉群联合余热回收节能改造 163 能超过335~360 ̄C计算,空气温升在315~340℃之间, 3Oo 45。汇人,使烟气流动顺畅。 3余热回收部分 漏风量按15%反算烟气温降:A t=238—258℃,排烟温度 4.①根据现场实际情况,利用原热管预热器框架,在热 气内循环的影响。如果考虑空气内漏和烟气内循环影响 管预热器前部增加高温保护段。因烟气进入预热器温度 因素,实际排烟温度不会低于l50℃。而空气内漏和烟气 偏高,而现有缺少高温保护的热管预热器,预期寿命在 内循环是不可避免的。炉群的实际热效率<86%。 3 6个月。之后换热效果开始急剧恶化,不能保证加热 芳烃厂燃料非常干净,燃料硫含量小于5PPm,具备 炉的长周期高效率操作。所以必须在现有热管预热器前 进一步降低排烟温度的条件;加热炉改造工程必须考虑 部增加高温保护段。 ②调整热烟道。调整热烟道下行角度,使烟气流动合 改造后装置操作的适应性,并且冬季和夏季环境温度相 差40 c(=以上,必须设置一定的调节手段,控制排烟温度 理,降低烟道中的烟气流动阻力损失。利用原热烟道做支 在合理的范围内;根据核算结果,最大操作负荷和原设计 撑,改变热烟气出口流向,使热烟气从上面直接进入新增  负荷基本吻合,本装置改造以原设计负荷为准比较合适; 的预热器高温保护段。要想进一步提高热效率,必须增加主要介质吸热量;我公 ③调整5501热烟道。原加热炉5501烟气汇入5502 司控制钢水热管预热器的使用范围是:烟气温度280~ 对流段,炉5501缺乏调整手段,无法调整炉顶负压,建议  180℃,特殊工况下最高使用温度不超过300℃,中温热 增加烟道调节挡板,方便炉5501的操作。管或高温热管,根据我们了解的目前国内实际使用情况, ④调整鼓风机出口风道。现场鼓风机出口风道布置 不推荐使用。 不合理,改造后保持鼓风机位置不动,根据需要调整鼓风 机出ISl风道,空气直接向上流动进入热管空气预热器,使 3改造目标 空气流动更加顺畅,解决目前操作中鼓风机存在的问题。 ⑤鼓风机控制方案调整两台鼓风机单独操作都能满 解决BA 8501A/B加热炉对流段取热不足问题,为进 但如果采用一开一备,实际过程 步提高加热炉热效率创造条件;解决加热炉余热回收 足加热炉燃烧供风要求,系统操作寿命短,长周期操作效率低下问题,提高加热炉 操作中运行鼓风机发生故障时,临时启动另外一台鼓风 长周期实际操作热效率,减少燃料消耗;解决加热炉余热 机在时间上来说是来不及的。建议采用两台鼓风机同时 供风,每台鼓风机供风50%的运行模式。这样其中一台 回收系统鼓风机操作不稳定问题。 鼓风机发生故障时才有足够的时间调整另外一台鼓风机 4改造方案 满负荷运行。 ⑥现场旁通风道偏大,重新设计旁通风道,使之结构 4.1 8501A/B对流段增加介质排管 相关的密封 由于8501A/B炉对流出口烟气温度偏高,致使炉群 更合理,操作调节方便。如果旁通风道过大,而且挡板密封调 混和后烟气温度在375℃以上,给后续的空气预热器设 调节挡板及其执行机构也大,不仅占地,容易泄漏。空气泄漏后不经过预热器直接进入主 计带来困难。采用扰流子预热器取热,一程扰流子不够, 节不便,影响空气预热器 两程设计困难。因此只能加高对流段,根据需要增加合理 风道。使实际经过预热器的空气量偏小,最低不能低于135~145℃,这还没有考虑空气内漏、烟 一的主介质对流排管。 根据8501A/B加热炉的结构,在不改变原结构的前 换热效果。 ⑦调整预热器冷烟出口烟道。目前预热器冷烟出口 提下,在对流顶新增加一段对流段,用来加热主介质。由 烟道结构复杂,烟气流动过程中弯多弯陡弯急,烟气流动 于主介质为液相,排管内外气一液的换热系数比空气预 阻力大。克服阻力就需要消耗电力,造成加热炉的实际操  热器气一气换热系数大,换热效果也更加经济。并且用较 作能耗加大。根据现场实际,增加预热器高温保护段后, 高温位的烟气直接加热主介质不会降低烟气品味,加热 适当调整冷烟道结构,使之达到节能降耗目的。炉的操作运行更加合理,并且真正的减少燃料消耗。 初步估算增加一段对流段后,出对流烟气温度能降 低到360℃以下,炉群混和烟气温度在334oC左右。完全 可以采用一程扰流子保护段回收烟气余热并对热管预热 器进行保护。确保加热炉及配套的余热回收系统长周期 高效率操作。 5改造效果 目前,该系统已按此方案进行了改造投用一年多,改 造后炉群热效率一直保持在91%以上。且各炉的各项指 标均在合理范围之内,操作也更加简单平稳。改造带来的 经济效益,正常工况下燃料消耗减少467 Nm3]h,按每年 4.2加热炉出口烟道 开工8 000 h计算,节约燃料气4 170 t/a。按燃料气3 000 加热炉出口烟道进炉顶水平联合烟道布置不合理。 元/t计算,每年燃料节约费用约1 251万元。改造总投资  现有烟道情况使得远离水平烟道烟气出口的加热炉排烟 工程费用800万元,8个月即回收了全部投资。烟气可能对靠近水平烟道烟气出口位置的加热炉排烟形 成封堵。造成靠近烟囱位置的加热炉排烟不畅,炉膛压力 参考文献: 波动,炉膛压力及烟气氧含量调整不便,无法将加热炉内 1]化工部工业炉设计技术中心站.化学工业炉设计手册【M】. 辐射顶负压及烟气氧含量控制在合理的范围内,甚至造 【北京:化学工业出版社,1988. 成火嘴熄火的危险。根据现场实际情况,将加热炉排烟进 入水平烟道的角度由垂直进入修改为顺烟气流向倾斜 

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