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人工气泡船水动力性能试验研究

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第15卷第11期 201 1年l 1月 文章编号:1007—7294(20l1)11—1240—08 V0I.15 NO.11 NOV.20ll 人工气泡船水动力性能试验研究 程红霞,倪其军,邢圣德,何术龙 (中国船舶科学研究中心,江苏尢锡214082) 摘要:文章通过试验途径研究了人工大气泡船的水动力性能,试验包括气泡船流量测试试验、气泡船通气对比 试验、气泡船与其原型船静水及波浪中对比试验。结果表明,气泡船充气后阻力能大大下降;对于气泡船有一最 经济的充气流量;气泡船在静水及波浪中的综合性能均优于常规船型,特别是阻力下降很多。恨据试验结果还 分析了气泡降阻的原理:具有一定压力的气泡腔,除r减小船底的摩擦阻力之外,还支撑了艇的一部分重量,减 小了艇体的吃水,从而阻力也相应地减少。 TJ 关键词:人工气泡船;模 试验;水动力性能;降阻原理 中图分类号:U661.7 文献标识码:A O l H a 力S 白向船 .h  学M e C ●An experimental study 0n artificial bubble ship ● 1nVdr0dVnamlC Cnaracteristics  1 ● ● ‘ ・‘ n a n C S CHENG Hong-xia,NI Qi-jun,XING Sheng-de,HE Shu—long (China Ship Scientiifc Research Center,Wuxi 214082,China) Abstract:The artiicialf bubble ship hydrodynamic characteristics were studied by model tests ineluding the air flux debug test,the comparative test of bubble ship with and without air,and the comparative test be— tween bubble ship and normal ship both in calm water and in waves.The results show that the resistance of the ship can be reduced greatly when with bubble action.and there is an economical air flow f(】r bubble ship. and the comprehensive performance of bubble ship especially the resistance performance is better than the normal ship.And the mechanism of resistance deduction of the ship is illustrated relying on the test re— suits,that not only friction resistance is decreased because of the bubble,but also the air hollow can sup— port some weight of the ship,SO the draft is reduced which leads to resistance decrease,too. Key words:artificial bubble ship;ship model experiment;ship hydrodynamic performance; drag reduction principle I=1 高速气泡船是一种发展中的新颖高效高性能船型。它与水翼艇、侧壁式气垫船等其它高性能船相 比较,不仅经济性指标优良,且由于结构相对简单的优势,具有日常维护保养简单、靠离码头方便、吃 水较浅、保障要求及造价均较低等显著特点,因而该船型适用范围广,具有广阔的军用和民用市场前 景,其潜在的社会效益及经济效益十分显著,已成为当前国际造船界的研究开发热点。俄罗斯是目前 世界上歼发高速气泡船最成功的国家,已建有实船70多艘,国内目前还处在理论和试验研究阶段,且 应用的多为微气泡,采用的喷气方式为孔喷或缝喷,气泡直径为10 -10 m量级I I。 收稿日期:201 1—08—16 作者简介:程红霞(1981一),女,中国船舶科学研究中心T程师;倪其军(1972一),男,研究员。 第7期 程红霞等:人工气泡船水动力性能试验研究 l241 中国船舶科学研究中心一直高度:关注高速气泡船国内外的发展动向,开展了大量研究及论证工作, 现阶段正在前期理论研究的基础上,把已批量生产的某深V形滑行艇船型改造成气泡船,在相同主尺 度和相同排水量情况下进行了模型试验,既达到了探索气泡船自身的特性的目的,又获取了气泡船与常 规船性能的直接对比结果,佐证了气泡船的综合航行性能优于常规的深V型滑行艇。该型气泡船采用 人工大气泡,通过一定压力和流量的气体在船底某一低压区引入,并在预期的区域内构筑气泡腔围壁, 达到一个稳定的气泡腔。这与微气泡降阻过程中的微气泡发生器和微气泡稳定性是两个完全不同的概 念。国内针对这种人工大气泡船的研究开展较少,以下是对这种船型的部分水动力性能进行初步探索。 2模型试验 2.1模型情况 本次试验对象为一人工气泡船和一常规折角船,模型缩尺比为A=5,两船模型横剖图见图1和图 2,主尺度列于表1中。两船模型照片见图3及图4。根据对俄合作调研结果与文献资料[8 ,俄对气泡 船的试验研究方法与其原型艇相同。考虑到本次对比试验气泡船与其原型常规折角船具有基本相同 的线形,故本次试验采用适用常规滑行艇的拖曳试验方法;针对气泡船的特殊性,另配有一套特制的 气泡发生装置,两船模型和实船满足几何相似和傅如德数相似。 J | Q f I… 圜 e j / BL L 图1人工气泡船线型图 Fig.1 Body lines of the bubble ship 图2折角船线形图 Fig.2 Body lines of the planing ship 表1人工气泡船与折角船模型主尺度 Tab.1 Main parameters of the bubble ship model and planing ship model 图3人工气泡船试验模型 Fig.3 Test model of the bubble ship 图4折角船试验模型 Fig.4 Test model of the planing ship l242 第l5卷第7期 2.2试验内容 (1)人 厂气泡船流量调试试验:在气泡船水平吃水状态下,不断改变通气的流量,对比试验所得的 阻力值,以选取后续试验所需的合理流量值。 (2)人J二气泡船充气前后对比试验:在水平吃水状态下,在某一船速,进行人_L气泡船充气前后的 阻 J对比试验。 (3)人工气泡船与折角船静水阻力刘‘比试验:在同一静浮尾倾下,人丁气泡船和折角船以相同船速 在静水中前进时,两者性能对比试验。 (4)人 气泡船与折角船波浪中性能对比试验:在同一静浮尾倾下,人工气泡船和折角船以相同船 速住相 海况巾前进时,两者性能埘比试验。 3试验结果及分析 3.1人工气泡船流量调试试验 人工气泡船流鼍调试试验结果见图5,试验选取一典型速度 =5.0 m/s,从 巾可以看出:不通气 时,气泡船总阻力较大,通气后,总阻力下降较 。: 快,但在某一流量临界值Q =2.51/s之后,总阻 力儿乎没什么变化。因为气流量达到该值之后, 泡住 腔内趋于稳定,试验过程中也观察到 泡 陔流量之后,气泡的长度基本不变 因 ~ 此,后续试验中,气泡船的通气流量均采取该 临界值,以节省风机功率。对应于实船所需气 , \ \ 流量有Q =Q, × ‘,由此根据试验结果Q棚也可0.15 \ \ \ 1 2 3 4 5 确定实船所需的一个经济流量Q 3.2人工气泡船充气对比试验 丧2为人工气泡船自身通气前后的静水 。 。 试验结果对比,模型速度 =5.Om/s,通气流最 0 就选取由流量测试试验所得的临界值,从表中 叮以看 , 泡船在通气后阻力下降较大,降 的 腔不仅增加r峰擦阻力,更多的是增加了 气 断阶后旋涡 I廿I向,减小了阻/,J。 3.3模型阻力试验 (t/s) 5阻力随流量变化曲线 ( =5.0 m/s) Fig.5 TI1e efect of lfux to resistance of the bubble ship f =5.0 in/s) 幅近达一半,这是由于不通气时,气泡船底部 表2人工气泡船充气前后试验结果对比 ship model with and without air 。通 后气腔内形成了一 Tab.2 Comparison of the resistance of the bubble 个稳定的气泡,使船底线型义变成一个光顺的 项目 流量Q (1/s) 总阻力Rtm/A 在确定人工气泡船通气后气泡能稳定生 成的前提下,我们进行了人工气泡船在静水及 波浪中的性能试验。并与折角船进行了对比。 两船在相同尾倾状态下进行了静水中拖曳试验。气泡船的充气流量选取2.51/s。模型阻力试验结 果无量纲化后见图6。 由图6可见,低速时折角船阻力较小,因为低速时气泡生成长度较小,空气在船底形成的小拱形 还不及常规船型所构成的光滑船底,导致了阻力增加。中高速时气泡船阻力较小,特别是高速时气泡 船阻力下降较多, 、 为2.95时,气泡船阻力下降就达27%。分析其阻力下降的原因有: (1)从理沦研究的结果l】叫及试验现象来看,人工气泡船在断阶后可形成一个稳定的,具有一定』玉 第7期 程红霞等:人工气泡船水动力性能试验研究 l243 力值的气泡腔,这是人工气泡船之所以能 。・20广——————T-——————T————] 降阻的最重要的、最本质的基础条件。 (2)从减小船底浸湿面积上看,当 o.I 15 {,一~~l L-一—————— ———7 _二二 ——— I } 二二-———+—\;D口Fn =2.95时,模型湿面积从0.682 m 减少 到0.478 m ,减少29.9%,则相应摩擦阻 o10.一日 \ 苎 \ q 口im H m ∞ ∞  I I  12 0 ∞ }._—————— —— ====匕==———一 I l——气泡船f 力可减少29.9%,经计算为0.87 kg,总阻《 力相应减少16.0%。 (3)从试验结果分析,当Fnv=2.95 o5 r————7 -._——————-_f——————_-1 时,经过计算水动升力、气垫升力、静水浮 l  ll l 力分别为14.47 kg、8.63 kg和8.89 kg,分别占总排水量的45.2%、27.0%和27.8%。 0.00 L— ———_一—————— ——————__J 。。 一 _。 。・。 l  1l二二堑 船I I 气垫和滑行共同作用 结果些! :登 蔓。 可见该气泡毪 曼 。lo乙 OlnDanson OI tFle reSlStanlee oi Fie te two swo hip m P moaeio s iin calmrrII Wat.er Fig.6 c . 图6两船静水中阻力比较曲线 |lJ. t…h~… …。. 船是气垫与滑行艇复合的新船型,对于该 。 船型,滑行水动升力仍支撑了大部分的艇重,起主要作用。 (4)气腔垫升的艇重为8.63 kg,相当于艇的排水量减少8.63 kg,参考62系列试验资料… ,可知当 艇的排水量下降8.63 kg时,阻力可下降百分比约为10.8%。也因此气泡船相对其原型折角船阻力高 速时下降的原因有两点:一是气泡的存在使得摩擦阻力减少,另一方面是气泡也垫升了艇体,起到卸 载作用,使得气泡船相当于一轻载的滑行艇,减小了湿面积,也使得总阻力下降。 3.4模型在规则波下试验 波浪中试验也是在相同尾倾的初始状态下,船模以4 m/s的速度在二级浪( 。 =0.25 m, =3.0 S)中 顶浪航行,进行了规则波试验,规则波试验结果无量纲化后见图7。 ^ /\ _‘ , |j ‘ { 7 I≯ 7 +折角船 +气泡船 — L \ \ 、、. 气泡船I ● j. 。 }—●●一 折角船l ‘ 、 (a)两船波浪巾增阻比较曲线 0 06 (b)两船波浪中纵摇比较曲线  .1 』—0.05 ^ f=:= 嚣l r。 ‘ 0 04 +-气泡船l 苫 0.03 J--I- | 1=— 嚣 一气泡舶;尾 加箍I速度l ; \ 一 —— . —、、一 、 0.02 \一 /,.\ ———●—~ , —● 、I、 :== . ,t 一 r ‘ ”,—。 ls J  .” ‘ 0 2 4 ,一I、6 ts J 8 10 (c)两船波浪中重心处升沉比较曲线 (d)两船波浪中加速度比较曲线 图7两船波浪中性能比较 Fig.7 Performance comparison of the two ship model in waves 1244 第15卷第7期 由图7日 见,规则波中人工气泡船的波浪增阻响应幅值最大值、纵摇响应幅值最大值、尾部加速 度响应幅值最大值均明显小于常规折角船;规则波中人工气泡船的升沉响应幅值最大值、首部加速度 响应和重心处加速度响应的幅值最大值稍大于常规折角船旧。 4实船换算 4.1实船静水有效功率换算 由于气泡船的原型船是滑行艇,且气泡船主要仍是水动升力支撑大部分艇重,故气泡船和折角船 均采用滑行艇的换算方法进行换算。 采用二因次Froude法将模型试验结果换算到实船上,船的总阻力分成摩擦阻力和剩余阻力 ,用 下式来计算总阻力系数: C = pmsf (1) 式中:尺 为模型总阻力,S 为模型湿面积, 为模型速度。 需要特别注意的是人工气泡船的湿面积与折角船不同,不仅与吃水有关,还与气泡的生成长度有 关,要扣除掉气泡覆盖的气层面积。 我们采用1957年ITFC公式c,:— 来分别计算模型及实船的摩擦阻力系数c 、C耶。 (1gRe一2) 实船的剩余阻力系数与模型的相等,有C =C =C 一C 实船总阻力系数有C 。=C +CR +AC (2) (3) 模型一实船相关补贴系数2xC 取0.000 4,有了总阻力系数,按下式计算实船总阻力尺 和有效功 率 : 尺 =c 0— s =(4) 尺 V 【kW) (5) 对于气泡船,风机是生成气层的动力源,风机所耗功率约为船总功率的2%-3%,考虑到这个因 素,故换算时气泡船实船有效功率在(5)式基础上乘以1.03。 4.2实船耐波性运动预报 实船在长峰波中的运动能谱是用线性叠加的方法(假设船舶对于许多简谐波响应的和等于这些简 谐波和的响应),根据下式求得 I (∞ )=I W (io2 J I。5 (∞ ) 5,( )为遭遇频率的波能谱。 (6) 其中:S (∞ 1为船舶摇荡运动能谱; ( 1为船舶某种运动对规则波的频率响应函数,取自船模试验; 试验波浪谱我们选用ITFC双参数谱进行模拟,其波浪谱密度函数定义为: 2 —4—5 『 691] . s ((o1=mH ,, ∞exp|- l s) 其中: 为三分之一有义波高(in),T。为特征周期(S),09为波浪圆频率。 船舶航行时遭遇频率的波能谱为5 ( )= (7) (8) 其中 为船的航向与波浪传播方向之间的夹角。 由(6)、(7)式及(8)式即可确定实船在不规则海浪下的运动响应谱密度曲线。 短期海况视作均值为零的平稳正态随机过程,其幅值服从雷利分布,因此实船的运动响应谱幅值 第7期 程红霞等:人工气泡船水动力性能试验研究 1245 也服从雷利分布,则有以下一些统计特性: 0阶谱矩m : ∞ 2 m。 J n Sx(OJe)do ̄=o- 其中: 为船舶运动响应(或运动速度、加速度)的方差l151。 有了这个运动方差,就可以计算任一保证率的运动幅值。 运动的最大幅值:  ̄1/10 2.55、/mo 运动的有义幅值: (1O) l/3=2.00、/mo 运动的平均幅值: x=1.25、v/m0 (12) 5实船结果 根据静水试验结果,换算到实船,比较两船所需的有效功率,见图8。 80 70 一—一, , / 60 ——一, 气泡船 折角船 , 妻 50 …/ / 一 —一 , //. 40 / 30 20 10 0 O 5 / ,/ / l0 15 20 25 s(kn) 图8实船所需有效功率对比曲线 Fig.8 Comparison of effective power between the two real ships 根据规则波试验的结果换算到实船对应二级海浪( ∽=0.25 m,Tl=3.0 s)中顶浪航行中运动,结果 见表3。 表3实船不规则波结果 Tab.3 Performance of the two real ships in irregular waves 1246 第15卷第7期 由实船换算结果可以看出,在同一初始尾倾状态,人工气泡船与常规船进行比较有: (1)当V =22.6 kns(Fn =2.95)时,气泡船所需有效功率可减少24.8%,当实船有效功率同为50 kW 时,航速能提高4.28kns,增幅达27.7%。 (2)气泡船在二级海浪中以17kns航速航行时阻力增加平均值明显小于常规折角船,气泡船波浪 中总阻力比常规折角船的波浪中总阻力小25.4%; (3)气泡船在波浪中纵摇角小于常规船; (4)在二级波浪中升沉值气泡船大于常规船; (5)在二级波浪中首部加速度和中部加速度气泡船与折角船相当,尾部加速度气泡船有明显优 势,有义值降幅达39.1%。 6结 论 通过这次较系统的模型试验,我们得到了以下结论: (1)历来国内外文献中l7 之 1普遍引用的关于气泡船的降阻原理为:在船底表面形成气泡腔,将船 底与水隔离,减小摩擦阻力,从而船舶总阻力减少。从本文试验结果分析可见因摩擦阻力减小而引起 的阻力减小量仅为16.0%,显然小于气泡船的减阻总效果。本文明确地指出了气腔内压力抬升了部分 艇体,相当于减轻了船的重量,负荷系数的下降必然导致阻力减小。综合上述两个因素才是人工气泡 船降阻的原因 (2)气泡船在波浪中航行时,只要船底气泡腔不被破坏,则船底的气泡腔还相当于缓冲气垫,可 减缓船舶在风浪中的运动,提高气泡船的适航性。 (3)从气泡船气流量与总阻力的关系可以找到一个气泡船的最小流量,即最经济的气流量。 (4)静水中气泡船与相同尺度、相同排水量的折角线船型相比较,总阻力可下降27%。 (5)波浪中气泡船与相同尺度、相同排水量的折角线船型相比较,总阻力也可下降25.4%。尾部加 速度可下降39.1%,其他运动总体相当。 综合来看,人工气泡船在静水和波浪中的综合水动力性能均优于常规折角船。将气泡降阻技术运 用到滑行艇上,可大大提高其运输经济性,人工大气泡降阻具有极大的推广意义。由于时间以上 只是对一型人T大气泡船的部分性能进行了初探,为了深入研究人工大气泡船的综合性能,还有待后 续开展更允分的试验研究和理论研究。 参考文献 l1j萤文才,熊 鹰,吴 梵,郭日修.气层埘滑行艇推进性能影响的试验研究【Jl_船舶力学,2002,6(6):62—69. 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