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试析不同管径在汉南东荆河大堤吹填工程中的运用

来源:锐游网
2012年第2期 2012 Number 2 水电与新能源 总第101期 HYDROPOWER AND NEW ENERGY Total No.101 文章编号:1671—3354(2012)02—0037—03 试析不同管径在汉南东荆河大堤吹填工程中的运用 周庆安 (湖北水总水利水电建设股份有限公司,湖北武汉430034) 摘要:以汉南东荆河大堤抢险工程为例,从管道特性、泥泵性能人手,确定挖泥船在不同管径下的操作参数,用于指导 施工。 关键词:挖泥船;不同管径;吹填;东荆河大堤;施工 中图分类号:TV871.2 文献标志码:A Application of Tubes with Diferent Diameters in Hydraulic Filling Project of Hannan Dongjing River Embankment  tZHOU Qinghn (Hubai Shuizong Hydraulic and Hydropower Construction Co.,Ltd.,Wuhan 430034,China) Abstract:Taking Hannan Dongjing River embankment rescue projeet as an example,the paper is intended to find out operation parameters of dredgers with varied—diameter tubes through analyzing pipes features and mud pump performance in order to guide future construction. Key words:dredger;tubes with different diameters;hydraulic filling;Dongjing River embankment;consturction 汉南东荆河大堤抢险吹填工程,位于武汉市西南 Q=,irD V/4可得,在相同流量Q的情况下,流速 相 郊,长江北岸,嘉鱼牌洲湾对岸的水洪乡。1999年6 差很大,其沿程水头损失和局部损失也不相同。为此, 月15日,在大堤桩号KM168+950~KM169+150长 将排泥管分两段计算。即大管径的沿程水头损失和局 200 m的堤段,出现整体滑坡。堤顶下滑最大高度达 部水头损失按大管径来计算,小管径的沿程水头损失 3 m。正值长江主汛期来临,省、市有关领导作出布 和局部水头损失按小管径来计算。然后将它们相加, 署,要求立即对大堤进行抢险。对堤后的鱼塘部分,采 得出整体的沿程水头损失和局部水头损失,再加上排高、 用挖泥船吹填施工,以达到填塘固基的效果。设计吹 行近水头及真空,便得到在这一管长下的总水头损失。 填高程25.7 m(系吴淞基面,下同),长380 m,平均宽 采用不同管径的排泥管施工,有一点需要注意:为 度93.50 m,工程量12.1万m 。 了防止堵管,使水流顺畅排出,以达到吹填的目的,流 本工程的实际排距在1 280~1 514 m,为防汛抢 速选定时首先满足大管径的流速,此流速 ,应大于所 险工程,时间要求紧,为了使本工程尽快脱险,拟派生 开挖土质的不淤流速,小管径内的流速会大于大管径 产率高的海狸4600型挖泥船施工。但其 700的钢 内的流速;并采用将大管径的排泥管与挖泥船相连,小 管在短时间内调运工地(浮管数量足够)相当困难,因 管径的排泥管再与大管径的排泥管相连的方法施工。 此决定采用 500的钢管顶替 700的钢管施工,在 1.2管道输泥特性的计算方法 水陆接岸处,采用长1 m的变径管联接。挖泥船施工 (1)计算基本数据。浮管L =1 200 m,折算成标 时,从管道特性和泥泵性能人手进行计算并确定了操 准长度L=1 200×1.5=1 800 m,岸管80~314 m,排 作参数。 高暂不计,据汉南区水利局有关技术人员提供取土区 1 管道特性计算的原则与方法 资料为粘土,查有关资料,当浓度P=12%一20%时, 其流速 不宜小于3 m/s,粘土的比重r=1.9,取浓度 1.1管道特性计算的原则 P=14%,则泥浆比重r :1.126。. 由于排泥管径不同,其沿程水头损失也不相同;由 (2)计算公式。h沿=rm・A・(L/D)・(V2/2g)(1) 收稿日期:2011—11—21 作者简介:周庆安,男,高级工程师,从事水利水电工程建设与管理工作。 37 水电与新能源 2012年第2期 h局=0.2 h沿 (2) 375—750型泥泵的工作特性,利用挖泥船出厂时荷兰 h速=r V2/2g (3) 矿业学院做的一套清水特性曲线,即转速n= h总=h沿+ 局+ 速七 排 (4) 278 r/rain(相应主机转速为n=1 200 r/min)时的清 0o=1.96 研0o (5) 水特性曲线,和泥泵间的性能关系: 式中:h为水头损失,rn;A为管道沿程损失系数,对于 700的管道,取A=0.020 2,对于 500的管道,取 流量与转速成正比,即Q。/q =nI/n ;扬程日与 A=0.022;L为管长,m;D为管道内径,rn;V为流速, 转速的平方成正比,即H /H2=(nl/nz) 。 m/s:g=9.8 m/s 。 另推算出泥泵转速分别为 =229、227、225 r/min (相当于主机转速分别为988、980、971 r/min)的3条 2泥泵特性 吹清水时的Q—H曲线,并依据H。=rmH的关系,将清 对于海狸4600型挖泥船中压头五叶片1750— 水曲线换算成输泥特性曲线其值列于表1。 表1海狸4600型挖泥船输泥特性曲线 注:日、H 分别为输送清水、泥浆时的总水头。 将表1中输泥的Q一日值点绘在座标纸上,便得 1 200 r/min)的Q—H曲线为上限,以泥泵转速 到图1不同转速时双泵运行Q—H曲线(输泥)。 225 r/min(相当于主机转速971 r/min)的Q—H曲线 为下限,再结合本工程的具体情况前期采用大流量、高 \ 浓度生产,后期指标与前期相比略有变化,采用小流量 \ \ L \ 生产。 \ 、\ 、\ 、\  \\ \  计算公式仍采用管道输送特性中的公式。 \ \ 流速问题,对于前期,考虑到流速太大,则损失也 \ 大;流速太小,流量小,不经济。经技术经济评价,拟定 取V=3.7 m/s;对于后期,则采用流速V=3 m/s。 Q/(L・s 1 前期当L岸=80 ITl,L浮=1200 X 1.5=1 800 m,V= 图1不同转速时双泵运行Q—H曲线(输泥) 3.7 m/s时,由式(1)得浮管的沿程损失: h浮=r ・A・(L/D)・(v2/2g) 3挖泥参数的确定 =1.126×0.0202×(1800/0.7)X[3.7 /(2 X9.8)] =根据泥泵和主机的工作特性,对泥泵工作范围作 40.85 111 了明确规定,以泥泵转速278 r/min(相当于主机转速 岸管的沿程损失: H岸=r ・A・(L/D)・(V2/2g) 38 周庆安:试析不同管径在汉南东荆河大堤吹填工程中的运用 2o12年3月 =1.126 xO.022×80/0.5×[(1.96/3.7) /(2 x9.8)] 10.64 m 控制在0.45 Pa左右。 =管线的沿程损失: 沿= 浮+h岸=40.85+10.64=51.49 m 4实际生产情况 第一期管线浮管长1 200 m, 500岸管长80 m, 施工时间为7月4日至7日,水位为29—29.5 m,平均 水位29.25 In,管口高程27.5 m,h排=一1.75 m,平均 排压5.304 Pa,平均真空0.49 Pa,由h总= 泥h损= .由式(2)得管线的局部损失: h局=0.2h沿=0.2 X 51.49=10.3 m 由式(3)得行近水头: h速=r v2/zg:1126 X 3.7 ̄/196=0.79 m .真+ 排+ 修得(这里^修 0),h总=5.304+ 0.49=5.794 Pa。 前期施工时,长江水位29.0 m,排泥管管口中心 高程约27.5 m,则 排=一1.5×1.126 m=一1.69 m 由式(1)得,第一期 700管内流速 , 1.126×{[0.022×(1200 X 1.5/0.7)×( / 19.6)+0.022 X(80/0.5)×(1.96V) /19.6]X 1.2+ ( /19.6)一1.75}=61.05,得V=3.71 m/s,相应流 由式(4)得管线的总损失: 日总= 沿+h局+ 速+ 排=51.49+10.64+0.79一 1.69=61.23 m 量5 142 m /h,按14%浓度计,则小时产量为719 m /h。 最后一期管线, 700浮管长1 200 nl, 500岸 管长314 m,施工时间为7月17日至18日,施工期水 位比预计高,为30.3 rll,排泥管口27.5 m,则 h排=一2.8 m,平均排压为6.096 Pa,平均真空为 0.433 Pa。 查图(1),当n=255 r/min,V=3.7 rn/s时(相应 流量为1 425 L/s),其水头H=63.92 m,比计算损失 水头h掏=61.23 m富余2.69 m水头,作为储备。 后期:当L岸=314 m时,采用小流量生产,以利沉 淀,减少流失,取V=3 m/s,由式(1)得浮管的沿程损失: h浮=r ・A・(L/D)・(V2/2g) =贝0 h总=6.096+0.433=6.259 Pa 1.126 X0.0202×(1800/0.7)×(32/19.6) 26.86 m =同样由式(1)得最后一期管内流速 , 1.126×{[0.022×(1200 X 1.5/0.7)×(俨/ 岸管的沿程损失: h岸=r ・A・(L/D)・(V2/2g) 19.6)+O.022×(314/0.5)×(1.96V) /19.6]X 1.2+ (俨/19.6)一2.8}=68.79,得V=3.14 m/s,相应流量 4 352 Ill /h,按14%浓度计,则小时产量为609 in /h。 通过以上计算,可以看到,第一期管线,理论计算 流速为3.7 m/s,实际流速为3.71 m/s,增加 =1.126 xO.022×(314/0.5)X[(3 X1.96) /19.6] =27.44 in 管线的沿程损失: h沿= 浮+ 岸=26.86+27.44:54.3 m 0.01 m/s。最后一期管线,理论计算流速为3 m/s,实 际流速为3.14 m/s,增加了0.14 m/s。流速增大的主 由式(2)得局部损失: h局=0.2 沿=0.2 X54.3=10.86 m 要原因是管道出口比水位低约1.75~2.8 m,产生虹 吸现象而引起的。 由式(3)得行近水头: h速=r V2/2g=1126×32/19.6=0.52 m .预计尾期施工水位为29.5 m,h排=一2 X 1.126 m=一2.25 m 5结语 本工程施工期为1999年7月4日至7月19日, 由式(4)得管线的总损失: H总=h沿+h局+h速+ 排=54.3+l0。86+0.52— 2.259=63.43 m 历时16 d。施工水位29~30.34 m,挖泥船基本处于 高水位作业。岸管布置是从下游逐渐向上游方向延伸 的。施工期间,机械设备运转正常,管道无堵管现象, 挖泥船保持了正常施工。 吹填鱼塘高程,设计为25.7 m,根据试验区确定 的泥土固结沉降量,本工程按超高0.15 m的高度即 25.85 m高程进行控制是能满足设计要求的,完工后, 指挥部技术人员对大堤进行监测,大堤未发现新裂缝, 也未发现大堤有滑坡迹象。采用挖泥船进行填塘固 基,达到了预期目的。 39 查图(1),当n=229 r/rain,V=3 m/s时(相应流 量为1 155 L/s),其水头H=67.15 m,要比计算的管 道损耗水头h相=63.43 m富余3.72 m水头,作为储 备,为此,决定设备开挖运行指标如下。 前期:主机转速970 r/rain,排压不大于5.5 Pa,真 空控制在0.5 Pa左右。 后期:主机转速990 r/rain,排压不大于6 Pa,真空 

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