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降低膏体料浆沿程阻力损失的试验研究
来源:锐游网
ISSN 1671—2900 CN 43—1347/TD 采矿技术第11卷第4期 2011年7月 July 2011 Mining Technology,Vo1.1 1,No.4 降低膏体料浆沿程阻力损失的试验研究 武拴军,辜大志,张海军‘ (金川集团有限公司, 甘肃金昌市摘737100) 要:膏体充填系统沿程阻力损失大,严重影响膏体系统的正常运行,制约着膏体充填 技术的进步与发展。结合金川镍矿实际,在膏体料浆中添加减水剂对此进行了研究。研 究表明,在膏体料浆中添加1%~1.5%的JKJ—NF型泵送减水剂,能够降低泵的工作压 力,提高膏体料浆的流动性,提高充填体的各龄期强度,有利于改善矿山在高强度采矿条 件下的安全生产环境。 关键词:膏体充填;阻力损失;减水剂;料浆流动性;龄期强度 从世界范围及长远发展来看,膏体充填工艺技 术是充填采矿技术发展的主力方向。然而,膏体泵 送充填系统从地表通过充填小井、充填钻孔、主充填 3:2,水泥耗量300 kg/m ,粉煤灰添加量l00—150 k m ,料浆流量8O一100 m /h,JKJ—NF型泵送减 水剂添加量1%一1.5%,分别制样后测试3,7,28 d 道到采场完成充填作业,整套管路系统拐弯多、总输 送距离大,造成管路系统的沿程阻力损失很大,导致 膏体充填泵的工作压力增大,进而造成管路爆裂、接 头泄漏等,严重影响着膏体充填系统的正常运行。 金川镍矿是我国膏体充填技术成功运用者,对此进 行了研究,在膏体料浆中添加1%一1.5%的JI<J— NF型泵送减水剂,能够降低泵的工作压力、提高膏 体料浆的流动性、提高充填体的各龄期强度,有利于 改善矿山在高强度采矿条件下的安全生产环境,有 利于促进膏体充填系统的进一步完善和向深部开采 养护龄期下抗压强度及坍落度。 表1试验材料的主要化学成分 主要化学成分含量(%) 物料—SiO2 A12O3 MgO —CaO Fe2O3 S Fe Ni 棒磨砂74.91 5.96 3.04 4.04 全尾砂36.31 3.39 28.15 3.86 水泥粉煤灰32.76 l2.22 2.91 1.65 一 —一0.13<O.01 0.67 9.51 0.198 21~24 4~7<4—5 64~67 2~4 <3 — 1.41 0.44<0.O05 表2试验材料的物料性质 物料密实密度(gem )松散密度(g/cm )空隙率(%) 系统的延伸,解决了制约我国膏体充填技术发展的 关键问题。 1试验原材料 试验原材料选用实际生产中使用的全尾砂、一3 试验采用电子秤、托盘天平、量筒等计量设备计 mm棒磨砂、粉煤灰和P・032.5普通硅酸盐水泥, 减水剂选用JKJ—NF型泵送减水剂,各材料的主要 量,泵送减水剂为液体状,在金川镍矿二矿区膏体充 填泵站的二楼搅拌槽上方设立一个3000 mm×3000 mill×1500 mm的铁制容器,将泵送减水剂灌人,然 后用电动流量泵计量进行定量添加。在泵送车间现 理化指标分别见表1、表2。 2试验设计及试验结果 根据金川镍矿的生产实践,目前膏体充填系统 要求的砂浆重量浓度为78%一80%,根据本次试验 目的,主要考虑JI(J—NF型泵送减水剂的添加量对 场实测泵的工作压力,添加前后在搅拌槽的尾端取 样料浆,然后在SBY一40型恒温恒湿标准养护箱按 温度28℃、湿度80%±5的条件进行养护,最后,采 用NYL一300型压力试验机测试不同龄期的单轴抗 压强度,获得的试验数据见表3。 泵压及充填质量的影响,其中棒磨砂:尾砂=1:1— 基金项目:“十一五”国家科技支撑计划重大项目(编号:2008bab32bO1) 38 采矿技术 表3膏体充填料强度对比试验数据 3试验数据分析 低膏体料浆的各龄期强度,相反,较大幅度地提高了 充填体的各龄期抗压强度,说明该种泵送减水剂对 为充分研究泵送减水剂的使用效果,对表3实 充填体强度的提高有促进作用。一}~{ 一}一j一}一{ 测数据进行了分析,并获得图1、图2和图3的折 从图3可以看出,添加泵送减水剂后,膏体料浆 线。 的坍落度增大10%左右,说明泵送剂能够改善膏体 一i 料浆的流动性,有利于膏体料浆的远距离输送。 皇 60 4 结束语 髭 研究结果表明,在膏体料浆中添加I%~1.5% 0 的J 一NF型泵送减水剂后,降低了膏体料浆管路 图1添加减水剂前后膏体充填泵的工作压力对比 的沿程阻力损失,可以降低泵的工作压力,提高了膏 体料浆的流动性,且能够提高充填体的各龄期强度, lo 兰8 特别是早期强度,有利于改善矿山在高强度采矿条 6 件下的安全生产环境,降低回采过程中的矿石贫化 羹 损失率,从而加快矿山的采充循环速度,此外,增强 篓z 蔫。 了膏体料浆的稳定性、和易性和可泵性。 参考文献: [1]刘同友.充填采矿技术与应用[M].北京:冶金工业出版社, 图2 添加减水剂前后充填体抗压强度对比 2001. 30 [2]北京有色冶金设计研究总院,金川有色金属公司.膏体充填新 25 20 技术的研究与工业化[R].金昌:金川有色金属公司,1999. 15 [3]长沙矿冶研究院,金川有色金属公司.粉煤灰在金川公司二矿 蓑 o 区西部充填中的应用研究[R].金昌:金川有色金属公司, 密5 1997. O l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ll l2 试验编号 [4]张海军,赵永贤,李英.粉煤灰替代部分水泥的膏体充填技 术[J].有色金属:矿山部分,2009,(3):1—2,18. 图3添加减水剂前后料浆坍落度对比 [5]张卓成,张海军,沈兆奎,等.充填质量影响因素的正交试验分 从图1可以看出,添加JKJ—NF型泵送减水剂 析[J].矿业研究与开发,2009,29(1):9—11. 后,泵的工作压力从130~120 bar下降到120—110 [6]王正辉,高谦.胶结充填采矿法充填作用机理与稳定性研究 bar,说明添加泵送减水剂后,降低了管路的沿程阻 [J].金属矿山,2003,328(1o):18—20. 力损失,能够减轻泵的工作负荷,从而增强系统连续 [7]高直,张海军.影响中深部充填质量的因素探讨及对策 [J].铜业工程,2009,(4):I1—14. 运转的稳定性。 (收稿日期:2011—04—22) 从图2可以看出,在膏体料浆中添加1%~ 作者简介:武拴军(1969一),男,甘肃静宁人,高级工程师, 1.5%的JKJ—NF高效泵送减水剂后,不但没有降 从事矿山地质工作研究及资源高效开采管理工作。
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